平煤藍天化工公司優化生產工藝提升經濟效益
摘要:本報訊 (記者 張 勇 通訊員 張文平)近年來,平煤藍天化工公司經濟運行壓力大,下屬單位遂平化工廠為促使2015年進一步減虧、增效,就遂平化工廠生產運行中影響產量提高和消
本報訊 (記者 張 勇 通訊員 張文平)近年來,平煤藍天化工公司經濟運行壓力大,下屬單位遂平化工廠為促使2015年進一步減虧、增效,就遂平化工廠生產運行中影響產量提高和消耗降低的諸多問題進行分析,不斷進行生產技術節能改造、工藝平衡優化等工作,挖潛增效深入開展。經過技改后,不計因產量增加造成的電耗下降,每年可以降低生產成本約1000萬元。
原來C2線二氧化碳脫碳系統能力不足,后來在現有C2線脫碳系統基礎上,再增加3個吸附塔,對脫碳系統進行改造。改造后,每天預計增加粗甲醇產量約10噸,原料煤單耗下降
有效回收C1線、C2線兩條甲醇生產裝置抽真空氣,進入吹風氣鍋爐和“三廢”混燃爐燃燒生產蒸汽。預計改造后每小時可以節約煙煤1.35噸,噸粗氨醇煙煤消耗可以下降,按90%的利用效率,可以實現噸粗甲醇煙煤消耗下降
對兩條甲醇生產線造氣爐爐篦進行更換,選用八層六邊爐篦取代現有的七層六邊爐篦。此項改造采取分步實施的方案,先對C2線造氣爐爐篦進行改造,待C2線造氣系統運行效果顯現出來以后,再根據實際情況對C1線造氣爐爐篦進行改造。目前遂平化工廠造氣爐殘炭高,型煤造氣爐出渣殘炭含量在27%左右,塊煤造氣爐出渣殘炭含量在15%左右。改造后,預計型煤造氣爐出渣殘炭量≤15%,塊煤造氣爐出渣殘炭量≤10%。按照數據測算,原料型煤煤單耗下降約
優化A線變換系統和氨合成系統,降低阻力,節約用電。將A線變換系統由中低低工藝改造為全低變工藝,阻力下降
責任編輯:xmx
(原標題:駐馬店網)
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